本文转自:人民网-安徽频道

近日,淮河能源集团煤层气公司历时47天,顺利完成潘三煤矿二水平东一B组煤采区14口地面瓦斯治理井148段压裂作业,较原计划提前39天完工。此次工程创新应用“饱和体积压裂技术”,单段加砂量最高达526.5m³,创国内浅部煤层气开发领域新纪录,为后续排采产气及瓦斯高效治理奠定坚实基础。

技术创新驱动效率突破

在潘三地面瓦斯治理井工程中,煤层气公司首次采用“井工厂”模式建设14口地面瓦斯治理井,在3个井场集中部署14口井,实现钻井、压裂、投产等工序流水线作业。“井工厂”模式大幅减少了设备拆卸、安装频次,大大提高了施工效率。压裂施工期间,平均每日推进3段,单日最高完成6段,较项目建设初期“每日1段”的预估效率提升3倍,最终提前39天完成全部压裂任务。

此次压裂施工中,该公司创新应用“饱和体积压裂技术”,首次采用“大排量、大砂比、大粒径、大砂量+连续加砂”工艺,实现多项关键参数突破。相比以往,压裂排量由10—12m³/min提升至最大24m³/min,砂比由15%最高提升至27%,单段加砂230—500m³,远超以往压裂施工中平均70m³/段的加沙量,提升了3到7倍。新工艺显著提升裂缝延伸长度和范围,为煤层气高效抽采提供进一步技术支撑。

科学管理保障高效推进

为加快工程进度,煤层气公司强化施工组织管理,严格落实任务节点。公司主要负责人全程驻守现场,带队开展压裂施工跟班监管,督促施工单位加大压裂材料供应保障能力,协调解决实际困难,为加快工程进度提供保障。相关部门工作人员和技术人员全程跟班,实时收集施工参数,动态优化工艺方案。

施工过程中,该公司严格制定任务计划表,细化每日施工步骤和完成时间,并加强考核管理。通过提前协调压裂材料供应、优化设备调配,保障施工连续高效。充分发挥施工单位经验优势,超前完成节点目标,为高效完成潘三矿14口井压裂施工奠定坚实基础。

安全质量筑牢工程根基

煤层气公司始终坚持“抓安全就是积善行德”理念,严控施工安全与质量。压裂施工前,详细分析研判潘三矿地质条件及钻井情况,严格审核施工单位人员资质、材料设备合格证明及检验报告,建立每日进场清单并由施工方、监理方共同确认,从源头保障施工安全。

施工期间,该公司强化全过程安全监管,严格落实集团公司安全管理要求,安排技术人员全程跟班监督,确保压裂参数严格按设计要求执行。监理单位全程参与监督,协同排查风险隐患,保障施工质量达标。通过精细化管理,148段压裂施工均达到设计要求,累计注入压裂液39万方、支撑剂4.8万方,实现安全生产“零事故”、工程质量“零缺陷”目标。

接下来,淮河能源集团将加快推进后续工序,力争早日下泵排采产气,并认真总结潘三地面瓦斯治理井压裂工程经验做法,为煤矿瓦斯区域治理和煤层气高效开发提供可复制的“淮南经验”。(夏登洁)

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